904L生產(chǎn)型磁力反應(yīng)釜_904L生產(chǎn)型磁力反應(yīng)釜廠家
2018-09-18 00:32:43
威海行雨化工專業(yè)生產(chǎn)磁力密封反應(yīng)釜,位于磁力密封反應(yīng)釜生產(chǎn)基地-威海,利用多年的生產(chǎn)經(jīng)驗,給大家介紹以下磁力密封容易出現(xiàn)的幾個故障
故障一:磁力密封反應(yīng)釜攪拌器內(nèi)噪音多大。
原因:由于攪拌器內(nèi)軸套、軸承磨擦的間隙過大,內(nèi)磁鋼轉(zhuǎn)動出現(xiàn)擺動,噪音過大。
解決方案:零件更換,按原有型號尺寸更換軸套或軸承904L生產(chǎn)型磁力反應(yīng)釜。
故障二:磁力密封反應(yīng)釜外磁鋼轉(zhuǎn)動磁力密封反應(yīng)釜廠家,內(nèi)磁鋼不轉(zhuǎn),電機電流減小。
原因:由于溫度過高或冷卻水循環(huán)不暢,內(nèi)磁鋼因高溫退磁或氫化反應(yīng)時,氫氣將磁鋼粉碎,內(nèi)磁鋼膨脹。
解決方案:可及時通知我廠,重新更換內(nèi)磁鋼。
故障三:磁力密封反應(yīng)釜底部放料閥處出現(xiàn)泄漏。
原因:閥門密封面損壞。
解決方案:更換閥桿磁力密封反應(yīng)釜價格。
故障四:磁力密封反應(yīng)釜密封處出現(xiàn)泄漏。
原因:由于螺栓松動,密封墊變形。
解決方案:將螺栓重新上緊。如果無效重新更換密封墊。
1管道連接
關(guān)閉氮氣鋼瓶的總閥及分壓閥,并將管道內(nèi)余壓放空后不銹鋼磁力密封反應(yīng)釜,斷開磁力反應(yīng)釜和氮氣鋼瓶的連接,將磁力反應(yīng)釜與氫氣鋼瓶通過管道連接,擰緊相關(guān)螺絲。
2氫氣壓力調(diào)節(jié)
開啟氫氣瓶總閥及分壓閥,先將分壓閥的壓力調(diào)節(jié)到約0.5-1MPa,再開啟反應(yīng)釜進氣閥,使氣體緩慢充入反應(yīng)釜內(nèi),當反應(yīng)釜顯示的壓力值與氫氣瓶上設(shè)定壓力相同且不再變化時,關(guān)閉反應(yīng)釜的進氣閥。將排氣閥出氣口通過管路連接到室外,攪拌約3-5min后,打開排氣閥放空,放空完畢,關(guān)閉排氣閥。重復充氣和放氣過程3-5次后,調(diào)節(jié)氫氣鋼瓶分壓閥,將壓力調(diào)整到反應(yīng)所需壓力,再將氣體緩慢充入反應(yīng)釜內(nèi),至壓力表顯示壓力與實驗所需壓力一致,關(guān)閉進氣閥和氫氣鋼瓶總閥和分壓閥。
3加熱前檢查
再次用肥皂水檢查進氣口、排氣閥是否漏氣,確保無氫氣泄漏后方可打開控制器加熱開關(guān),階梯式調(diào)整設(shè)定反應(yīng)溫度,以防止加熱溫度過高,并調(diào)整電壓為合理范圍,保證加熱速度不超過80oC/h,運行加熱程序,開始反應(yīng)。

磁力攪拌罐及磁力反應(yīng)釜工作原理及性能
磁力攪拌反應(yīng)釜由溫州浩工多年的設(shè)計與制造經(jīng)驗,溫州浩工制作磁力攪拌驅(qū)動裝置技術(shù)已達到國外同類產(chǎn)品水平,在國內(nèi)處于先進水平。
強磁力攪拌反應(yīng)釜的核心部件為FCH型磁力攪拌器,它是利用永磁磁鋼作為驅(qū)動材料,由于磁鋼具有異性相互吸引、同性相互排斥的特點,內(nèi)外轉(zhuǎn)子分別用磁鋼N、S極錯落排列,當電機減速機帶動外磁鋼體轉(zhuǎn)動,通過磁力作用從爾帶動內(nèi)磁鋼體與外磁鋼體同步轉(zhuǎn)動,內(nèi)磁鋼體通過聯(lián)軸器聯(lián)接攪拌軸及攪拌槳葉,達到攪拌目的。內(nèi)磁鋼體通過不銹鋼等材料制作密封罩體與釜體通過螺栓聯(lián)接,形成靜密封腔,有效防止泄漏達到靜密封,解決了填料密封與機械密封無法解決的泄漏問題,使整個介質(zhì)處于密封狀態(tài)下,無任何泄漏和污染,確保了人身與環(huán)境不受侵害。

磁力攪拌器:是由電機減速機驅(qū)動外磁鋼體轉(zhuǎn)動,外磁鋼體通過磁力線帶動密封罩體的內(nèi)磁鋼體轉(zhuǎn)動,從而帶動攪拌軸及攪拌槳葉轉(zhuǎn)動,達到攪拌的目的。為了保證磁力攪拌器的正常運行,磁力攪拌器設(shè)有冷卻水套,當使用時需在冷卻水套之間通入冷卻水來降低溫度,確保磁力攪拌器的磁性材料不退磁。根據(jù)不同的反應(yīng)介質(zhì)選擇不同的攪拌槳葉,達到充分攪拌釜內(nèi)物料的作用。
